机械制图是我大学课程里的强项,看到王师傅派来的任务,我二话没说,立刻就应了下来。“图纸是工程语言,与各种工程打交道,必须掌握并运用好这门语言。”我从来没有忘记老师的叮嘱。
在电脑录入过程中,我发现图纸上的一些参数不太符合工艺的实际,我就把这些自己认为有问题的图纸逐一统计下来。几天后,我把图纸和电脑数据一并交到王师傅面前:“王师傅,部分图纸有些地方我觉得有问题,想跟您沟通一下。”
王师傅认真听取了我的分析后,脸上一笑。我看得出他对我交上这样一份答卷是非常满意的。不过王师傅之后跟我说了一句话,让我至今记忆犹新。“小温,其实这些图纸早就是废图了,我也用不上,就想让你练练手,熟悉熟悉咱们的工艺和设备……”
通过这一阶段的锤炼,我对工艺流程十分熟悉,在机械识图、制图能力等方面取得很大进步,也第一次尝到了被认可的滋味,虽然,劳动成果没有派上真正的用场,但我却因此成了厂里应届毕业生中公认的电脑制图“大拿”。
牛刀小试
落后的生产工艺已经到了不改不行的地步,但是,老的技术人员在这方面的能力基本上已经用尽,要得到改观,必须有年轻人的参与,工程师马德顺相中了我。
“小温,乳化炸药生产线需要一个化蜡罐,你能用电脑设计一个么?”这对刚毕业的我来说,是一件意义重大却丝毫不轻松的活儿。初生牛犊不怕虎!有了前段时间对生产线的初步认识,我准备试试看。
我请马工程师提供几个设计参数,然后进行了大量的资料查阅和现场分析,到乳化炸药生产线油相上料工序调查、观察在场的工人师傅的操作并向他们请教。我在心里暗暗告诉自己,第一个设计任务,必须干好!
仅仅用了五天,我的设计图纸便交到了马工手上。以马工为主的技术组在集体审定后,认为“温久谦设计的化蜡罐完全符合生产要求,可以加工”。很快,化蜡罐便从图纸变成设备,用到了乳化生产线上,一直沿用至2017年京煤化工坨里生产点停产。
“这经过专业培训的人,就是不一样啊!这么快就上手了。”马工逢人便说,几乎成了我的“粉丝”。化蜡罐设计的成功,极大地鼓舞了我。之后,只要大家说出技术参数,我三下五除二就能把图纸画出来。那张处女作的设计图纸,至今还保留在我的书柜中。每逢设计遇到困难的时候,总会想起这件作品曾经带给我的信心和勇气。
2002年1月,我独立设计的粉状炸药生产线上药螺旋改造工程,不仅提高了生产效率,还大大降低了职业危害。当年5月至10月,我向厂领导申请,厂长亲自批准后,我全程参与山东新汶矿务局化工厂乳化炸药生产线设计、设备安装和调试工作。这次对外输出技术设备的过程,让我见证了企业壮大带来的技术实力和行业影响力。
2003年, 乳化炸药生产线水相罐加热器多次渗漏,这样的渗漏是生产线安全的大隐患,如果不治理,有可能整条线就会瘫痪。维修这样的设备,需要机修工人钻进罐内进行焊接。有限空间内的电火花一旦迸开,人身安全就会受到很大威胁。看到员工在罐内被“烟熏火燎”得汗流浃背的样子,我内心萌生了改造加热器的想法。
经过仔细分析,我和工艺技术人员共同探讨改造思路,做出了设计方案。厂领导批准后,我开始跑市场,寻找加工制造厂家,选择合适的不锈钢管,洽谈加工事宜……一年后,两台水相罐新型加热器改造工程顺利完工——渗漏问题解决了,设备使用寿命延长了,生产成本降低了,维修工人也不用再钻罐焊盘管了。我的劳动成果再一次让大家信服。
披挂上阵
2002年6月,刚刚毕业不到一年,在设计方面崭露头角的我,给时任京煤化工厂厂长的曹文俊留下了深刻的印象。同样是科班出身的曹文俊,深谙科技创新人才对京煤化工生存的意义,于是爱才、惜才的曹总准备启用我。
一天,曹文俊来到我的办公室,看到正在低头搞设计的我 :“小温,跟你说个事儿,你敢不敢到机加工车间当个副主任?”
我先是一愣,真是受宠若惊——刚毕业的学生,哪儿见过一厂之长跟手下人如此许以“官衔”的?可是,基于自己对民爆化工生产情况的了解,和长久以来对解放落后生产力的盼望,天生不服输的我接过曹文俊的话 :“厂长,您要是敢用,我就敢干!”不久,这个“新兵连”刚刚转正的士兵正式走上了技术领导的岗位。
之后,我在技术创新和改造中投入了更加高昂的热情,先后参与京煤化工乳化中试线工程总体设计及关键设备研制工作。我独立设计平台提升系统并组织加工制作,现场指挥试验生产线的安装。京煤化工乳化中试线工程完工和后期大量实验工作的进行,为乳化工艺及设备的创新工作提供了平台,也为京煤化工公司实现对外扩张奠定了坚实的技术基础。
2004年10月至2005年5月,我独立完成快速小吨位气动离合冲床的设计,并组织制作和改造了五台同类设备,全部用在雷管生产线上。我的这一设计让功效提高了一倍,故障率也大大降低。雷管刚性药头冲压模具是雷管生产过程中的一个关键部件,之前一直外委加工,不仅成本高,质量还不太稳定。在资金非常紧张的状况下,2007年,京煤化工公司终于筹措到购置电火花数控设备的资金,使冲压模具制造具备了硬件条件。当时,已经任机制公司副经理的我,遂成立了6人模具攻关小组,负责模具研发工作。仅仅半年时间,我们就研制出刚性药头冲压模具、雷管引线焊接装置,极大地提升了生产能力,降低了生产成本。按每套模具6万元、每2年更换一套新模具计算,6条生产线共节省资金36万元。而且该产品还以其耐用性强、质量有保证,深受同行欢迎,外省市一些雷管生产企业纷纷上门订货,山东一家企业以11万元的价格购买了一套,另有一家企业买回去仿造,结果仿造成本远远高于购买成本,其精确度还达不到0.01毫米的标准要求。
技术的掌控力,让京煤化工公司越来越尝到了技术创新的甜头,技术输出接二连三……
2007年1月,经过了跨年度、长时间的前期接触,我完成了内蒙古东升庙伊泰化工公司乳化改造工程的设计工作,现场指导安装调试成功。同年4月到5月间,我又现场指挥天津宏泰化工公司乳化炸药生产线安装工作,这一工程在完工后一次次刷新了乳化炸药的生产记录,当年实现盈利目标,让濒临生死的企业一跃成为当地的利税大户。
2009年,随着国家对民爆化工产品安全管理越来越严格,企业生存的压力也越来越大,这就意味着企业必须通过高科技保障产品的绝对安全。我再次接受任务,参与电子雷管研发项目,主持电子雷管双头点焊机研制工作,并设计制作出样机,确保了电子雷管试验阶段焊线任务。与此同时,我带领团队还研制出电子雷管钢带切断机,电子雷管脚线冲片冲压模具,并于2011至2012年设计研制出第二代、第三代电子雷管双头电焊机,制作4台双头点焊机应用于电子雷管的生产,为京煤化工公司批量生产国内高精尖的电子雷管做出了贡献。
继续前进
从2012年至2017年,我在京煤化工公司先后牵头完成了电子雷管生产线改造设计项目,负责药头排模机设计研制及工装模具的设计制作;参与新型雷管装填线研发项目,并负责组织实施工作;牵头完成了工业炸药示踪剂加料器的研发项目,该项目得到了工程院汪旭光院士的高度评价;牵头完成了机器人自动对焊生产线研发项目、牵头电(电子)雷管自动装配线研发项目。这些项目为提升企业的雷管生产水平,促进和带动国内同行业雷管生产设备、生产方式与方法的转变产生了巨大的推动作用。
在多年辛苦执着创新的同时,我得到了认可:从“优秀管理人员”“优秀项目带头人”“优秀党员”,到2012年的“首都五一劳动奖章”、2013年“全国五一劳动奖章”。我主持完成的研发项目获得了1项发明专利,13项实用新型专利。一串串的荣誉,让我在京煤化工公司的舞台上踩下了一个个坚实的脚印,由衷地感谢京煤化工给我的机会和空间。
2017年,京煤化工转型转移人员分流,我来到了北京安联国科科技咨询有限公司,这个平台让我面向全国整个民爆行业,开阔了眼界,也明确了方向。现在我是一名称职的安全评价师,同时也是机械高级工程师,在不影响安全评价工作的同时,我充分利用时间,还完成了苏州某公司的雷管群发自动装配线研发项目的整套设计图、济南鲲勋科技公司安检机研发项目的设计工作,还依然带着我的“团队”为老客户研发、制作各种模具。总之,技术创新之路虽然艰辛,但此生将始终在技术创新的路上前进!
【温久谦:机械系机械电子工程专业2001届毕业生。】